2025-12-26 12:10:40
近年來,為了提升老油田地面集輸系統(tǒng)的質(zhì)量與效率,長慶油田以打造提效示范區(qū)為突破口,貫徹“一級布站、密閉集輸、集中處理、非金屬管材應(yīng)用”主旨,全面推進地面系統(tǒng)優(yōu)化簡化對老油田集輸系統(tǒng)進行升級改造。截至11月4日,長慶油田老油田優(yōu)化簡化效益工程已覆蓋400余座站場。

站場儲罐功能轉(zhuǎn)變實現(xiàn)站場降級
老油田的發(fā)展,總有繞不開的難題。隨著開發(fā)時間的延長,老油田進入中高含水階段,低效站點密集分布,場站負(fù)荷率持續(xù)偏低,能耗成本居高不下……
面對這些挑戰(zhàn),長慶油田沒有退縮,而是主動破局。在股份公司和油田公司領(lǐng)導(dǎo)下,以提效示范區(qū)為突破口,全面推進地面系統(tǒng)優(yōu)化簡化工作,一場圍繞老油田集輸系統(tǒng)的升級改造就此拉開帷幕。
兩年來,長慶油田累計實施28個提效示范區(qū)、400余座站場調(diào)整優(yōu)化,扎實有力地把“五項措施”落實到位:
第一項:重點推行以不加熱油氣處理為核心的集輸工藝;
第二項:創(chuàng)建以一二級布站為主體的地面骨架系統(tǒng);
第三項:深化以智能決策為載體的數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級;
第四項:推進以橇裝化設(shè)備應(yīng)用為手段的場站建設(shè);
第五項:推動以綠色低碳為目標(biāo)的全領(lǐng)域清潔生產(chǎn)。
整體成效:收獲“質(zhì)效雙提”新成果

油氣混輸裝置應(yīng)用實現(xiàn)場站降級
通過持續(xù)優(yōu)化與實踐,長慶油田提效示范區(qū)在地面系統(tǒng)簡化方面取得階段性成果:形成了中高含水區(qū)域地面系統(tǒng)常溫集輸、兩段脫水的節(jié)能系列技術(shù);實踐了可推廣的集輸用非金屬管道應(yīng)用技術(shù);豐富了井筒地面立體結(jié)垢防治工藝技術(shù)體系;完善規(guī)范了三相計量配套標(biāo)準(zhǔn),提升計量精度;研發(fā)試驗了大氣油比油氣混輸裝置,完善了適應(yīng)大氣量的油氣混輸技術(shù)。各個提效示范區(qū)在場站負(fù)荷率、生產(chǎn)綜合能耗和井站比等技術(shù)指標(biāo)也持續(xù)向好,拉動公司整體指標(biāo)持續(xù)提升。
截至目前,年節(jié)約伴生氣燃?xì)?400余萬立方米;節(jié)約用電9800余萬度;輕烴產(chǎn)量較上年度增產(chǎn)1.83萬噸。這一組數(shù)據(jù),直觀展現(xiàn)了長慶油田的改造成效。

兩段脫水應(yīng)用實現(xiàn)節(jié)能降耗
在油田統(tǒng)籌推進下,各基層單位結(jié)合實際情況推進改造,交出了優(yōu)異答卷。
其中,采油一廠采用“常溫/控溫集輸、站場關(guān)停、油氣混輸、降級改造、兩段脫水”等技術(shù),累計實施兩段脫水改造10座、油氣混輸16座、自壓關(guān)停26座、??販丶?50座,實現(xiàn)提效示范區(qū)整體能耗降低15%以上,場站負(fù)荷率上升5%。
采油三廠通過井站流向優(yōu)化、油氣混輸降級、站點自壓關(guān)停、優(yōu)化運行等措施,持續(xù)開展關(guān)停并轉(zhuǎn)減,先后優(yōu)化關(guān)停站點15座、密閉集輸6座、拉油治理5座、小型油氣混輸替代5座,每年節(jié)省用電420萬度、節(jié)氣110萬立方米。
采油六廠圍繞大型場站簡化、低效站點治理、原油拉運治理三項工作,持續(xù)推進系統(tǒng)優(yōu)化簡化,目前已累計關(guān)停站場4座,流向調(diào)整場站4座,降級站點6座,提效優(yōu)化17座,拉運治理31座,讓井站比從30.5上升到31.5,場站負(fù)荷率從60%上升到61.1%。
數(shù)字里,藏著奮斗的溫度,成果中,映著突破的光亮,長慶油田的每一步探索,不只是當(dāng)下的答卷,更是為老油田鋪就的煥新之路,優(yōu)化的腳步,從不停歇,創(chuàng)新的微光,終聚星河,老油田的故事,正翻開新的篇章,未來,更可期。
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